近日,《科技日报》06版以《摆脱进口依赖,粗轧机换上“中国心”》为题报道了云铝股份所属企业云铝阳宗海攻克有色冶金领域装备“卡脖子”难题,完成老旧产线核心粗轧机架国产化改造,大幅降低采购与运维成本、压缩抢修时长、提升设备稳定性与产能效益,彻底摆脱进口备件依赖,实现核心装备自主可控。并且该方案可为国内同行业老旧装备升级、核心技术自主化提供优秀示范,助力有色产业高质量发展。 在有色冶金领域,高端合金生产线核心设备长期依赖进口,不仅采购成本高昂、供货周期漫长,还存在技术壁垒高、维修响应慢、生产稳定性差等痛点,严重制约产业高质量发展。加速推进核心装备自主可控,破解关键领域“卡脖子”难题的任务格外迫切。 记者日前在云南铝业股份有限公司阳宗海铝电解分公司(以下简称“云铝阳宗海公司”)看到:轧辊平稳转动,圆铝杆如赤色长龙般从轧机口奔涌而出。历经数月自主攻坚后,该公司普洛佩兹连铸连轧圆杆2号生产线的4台核心粗轧机架,全部实现自主可控,并彻底摆脱进口备件依赖,为有色金属行业老旧装备升级、核心技术自主化提供了鲜活样本。 2009年投运的云铝阳宗海公司普洛佩兹连铸连轧圆杆2号生产线,至今已运行了17年,是企业名副其实的“功勋产线”,承担合金线材轧制、成型、精加工关键工序。 近年来,随着公司产品结构转向高附加值合金领域,这条产线的合金产品占比已超过60%。作为4系、5系铝合金轧制的核心枢纽,4台进口粗轧机是整条产线的“核心引擎”。 然而,随着5系合金订单持续增长,粗轧机常年满负荷运行,故障频繁发生,给生产线造成不小冲击。据统计,2025年4台粗轧机共发生突发性故障7次——轴承损坏4次、齿轮磨损3次,累计停机时间达17天,不仅影响合金产品产销,也增加了抢修负担。 更棘手的是,这些进口粗轧机机架零件多达209个,结构精密,备件完全依赖进口,维护周期长、技术壁垒高,使得每次维修都陷入被动。 “不能再等,必须自主攻关,实现粗轧机核心部件国产化!”云铝阳宗海公司合金线材生产中心副经理罗建华介绍,在技术会上,公司领导果断拍板,正式启动国产化改造。 面对粗轧机复杂的结构,技术团队采用高精度扫描+逆向工程方案,逐件测绘、逐项比对,从材料选型、热处理工艺到加工精度反复试验。轧机工艺负责人代忠胜坦言:“最难的是与原有辊系、传动系统匹配,我们前后进行了十几轮模拟装配,才把累积误差控制在设计范围内。” 攻坚取得重大突破:国产化粗轧机机架单台成本仅12.5万元,与进口机架相比降幅超85%,且其性能完全达标,可直接替换原机架。技术团队同步推出“一备一”快速更换模式:提前装配好备用机架总成,故障时整体更换,将抢修时间从72小时缩短至4小时,效率提升94.4%。 2026年1月,4台国产化机架全部投用,至今未再发生一起核心故障,设备稳定性、连续性显著提升。经济效益一目了然:节约设备投资286万元、减少停机损失18.75万元、5系合金月均增产105吨、预计年增销售收入63万元,累计创效367万元。 “攻关的意义,远不止省钱,而在于摆脱了受制于人的处境,实现核心装备自主可控。”云铝阳宗海公司合金线材生产中心负责人李健说。目前改造方案已形成成熟技术包,可推广至国内有色金属加工、合金线材生产等行业,为老旧产线升级提供示范。 如今,云铝阳宗海公司圆杆2号生产线依旧轧机轰鸣。忙碌的场景虽不曾改变,但轧机里跳动的已是可控的“自主心”。 © 1996-2026 SINA Corporation。新闻结尾
哟女的相关文章阔别10年再相见,40余万种图书静待读者 “我与地坛”北京书市8日开幕冬奥会入境高峰已至,奥密克戎“隐形”亚变体引关注|大流行手记(1月30日)贵州省财政厅原党组成员、副厅长、一级巡视员王瑰被开除党籍“沪滇·澜湄线”国际货运班列正式开行俄官宣:38天征兵超30万 三分之一受过中等教育菲军方称要在仁爱礁上建造永久建筑 外交部回应全国越野滑雪冠军赛落幕加快构建大科普发展格局——来自2023年全国科普工作交流研讨会的观察建好扶贫小车间 助力脱贫大梦想面向未来,培植科幻文学肥沃土壤严防新冠病毒“物传人” 深圳罗湖暂停入境邮件派送新华社权威速览|2023年中央经济工作会议,定调明年经济工作人民网三评"盲盒营销"之一:浪费食品,岂能无视广东省31日新增11例本土确诊病例 均为广州报告友情链接: