近日,《科技日报》06版以《摆脱进口依赖,粗轧机换上“中国心”》为题报道了云铝股份所属企业云铝阳宗海攻克有色冶金领域装备“卡脖子”难题,完成老旧产线核心粗轧机架国产化改造,大幅降低采购与运维成本、压缩抢修时长、提升设备稳定性与产能效益,彻底摆脱进口备件依赖,实现核心装备自主可控。并且该方案可为国内同行业老旧装备升级、核心技术自主化提供优秀示范,助力有色产业高质量发展。 在有色冶金领域,高端合金生产线核心设备长期依赖进口,不仅采购成本高昂、供货周期漫长,还存在技术壁垒高、维修响应慢、生产稳定性差等痛点,严重制约产业高质量发展。加速推进核心装备自主可控,破解关键领域“卡脖子”难题的任务格外迫切。 记者日前在云南铝业股份有限公司阳宗海铝电解分公司(以下简称“云铝阳宗海公司”)看到:轧辊平稳转动,圆铝杆如赤色长龙般从轧机口奔涌而出。历经数月自主攻坚后,该公司普洛佩兹连铸连轧圆杆2号生产线的4台核心粗轧机架,全部实现自主可控,并彻底摆脱进口备件依赖,为有色金属行业老旧装备升级、核心技术自主化提供了鲜活样本。 2009年投运的云铝阳宗海公司普洛佩兹连铸连轧圆杆2号生产线,至今已运行了17年,是企业名副其实的“功勋产线”,承担合金线材轧制、成型、精加工关键工序。 近年来,随着公司产品结构转向高附加值合金领域,这条产线的合金产品占比已超过60%。作为4系、5系铝合金轧制的核心枢纽,4台进口粗轧机是整条产线的“核心引擎”。 然而,随着5系合金订单持续增长,粗轧机常年满负荷运行,故障频繁发生,给生产线造成不小冲击。据统计,2025年4台粗轧机共发生突发性故障7次——轴承损坏4次、齿轮磨损3次,累计停机时间达17天,不仅影响合金产品产销,也增加了抢修负担。 更棘手的是,这些进口粗轧机机架零件多达209个,结构精密,备件完全依赖进口,维护周期长、技术壁垒高,使得每次维修都陷入被动。 “不能再等,必须自主攻关,实现粗轧机核心部件国产化!”云铝阳宗海公司合金线材生产中心副经理罗建华介绍,在技术会上,公司领导果断拍板,正式启动国产化改造。 面对粗轧机复杂的结构,技术团队采用高精度扫描+逆向工程方案,逐件测绘、逐项比对,从材料选型、热处理工艺到加工精度反复试验。轧机工艺负责人代忠胜坦言:“最难的是与原有辊系、传动系统匹配,我们前后进行了十几轮模拟装配,才把累积误差控制在设计范围内。” 攻坚取得重大突破:国产化粗轧机机架单台成本仅12.5万元,与进口机架相比降幅超85%,且其性能完全达标,可直接替换原机架。技术团队同步推出“一备一”快速更换模式:提前装配好备用机架总成,故障时整体更换,将抢修时间从72小时缩短至4小时,效率提升94.4%。 2026年1月,4台国产化机架全部投用,至今未再发生一起核心故障,设备稳定性、连续性显著提升。经济效益一目了然:节约设备投资286万元、减少停机损失18.75万元、5系合金月均增产105吨、预计年增销售收入63万元,累计创效367万元。 “攻关的意义,远不止省钱,而在于摆脱了受制于人的处境,实现核心装备自主可控。”云铝阳宗海公司合金线材生产中心负责人李健说。目前改造方案已形成成熟技术包,可推广至国内有色金属加工、合金线材生产等行业,为老旧产线升级提供示范。 如今,云铝阳宗海公司圆杆2号生产线依旧轧机轰鸣。忙碌的场景虽不曾改变,但轧机里跳动的已是可控的“自主心”。 © 1996-2026 SINA Corporation。新闻结尾
香港经典三级古装线看的相关文章陆军装甲兵学院推进战教深度耦合相同盘口:桑德兰让一球全输 女王公园让平半盘低迷【境内疫情观察】广西新增6例本土病例(2月5日)新时代中国调研行·黄河篇丨内蒙古鄂托克前旗地下水超采区水位回升昆明发布市管干部任前公示公告 涉及曾开俊等八名同志山东菏泽牡丹区:深化政务公开 变“人找政策”为“政策上门”加强青少年正确历史观教育毛泽东诗词中的文化自信及其启示肯尼亚共产党全国副主席赋诗纪念毛泽东诞辰130周年李现唱得好稳好好听 真想赶快看到群星闪耀闪耀服务用心 养老安心哔哩哔哩元旦晚会节目列表澳门特区修改《行政长官选举法》,2024年1月1日生效“4天6000万合同”刷屏 不炒股的崔永元犯了一低级错误友情链接: